復混肥以其適應性強、配方靈活、肥效明顯和施用方便,越來越受到用戶的歡迎,市場廣闊。20世紀80年代我國開始普及復混肥生產,至今已成為肥料生產的重要力量,形成了多種具有特色的專用肥料,裝置規模也從初期的10~20 kt/a逐漸擴大至100 kt/a或更大,詢問建設更大規模的廠商近年來也明顯增多。應東北某廠要求,我廠于1999年承擔了該廠一期建設300 kt/a、總規模年產百萬噸裝置的主體設計,現已投產,產品質量符合國家標準的規定。
因低濃度磁化肥的價格易被當地農戶接受,初始委托我們設計的裝置按生產磁化肥考慮,其原料磷素采用過磷酸鈣或重過磷酸鈣,氮素采用尿素為主,鉀素為氯化鉀。因此設計內容包括從粉煤灰加工(該廠自有煤渣)、過磷酸鈣、重過磷酸鈣預處理,原料破碎與計量,造粒、干燥、篩分、大塊料破碎至成品包裝、運輸全套設計,采用DCS控制。隨著用戶及資金變化,工程后期將主產品改為N-P?,Os~K20總量(質量分數計)為45%的高濃度復混肥料。
從整個工程的設計、施工、開車情況看,在國內建設單線生產能力為300~400 kt/a的NPK混肥裝置不僅完全可能,而且很有必要。300 kt/a復混肥裝置流程見圖1示意,現將設計及運行情況總結如下。
1、工藝流程、設備布置及主要設備
1.1磁化肥流程
1、原料預處理
過磷酸鈣(或重過磷酸鈣)氮化后,經破碎、干燥、氨化制成水含量為3%~6%的磷素原料,由帶式輸送機送往主裝置。
煤渣烘干后將水含量由30%降為6%~10%,經兩級粗碎后進入粉磨機,獲得粉煤灰(粒度<0.104 mm的占80%)供生產磁化肥作磁載體。
其他原料如尿素、氯化鉀等與其他復混肥流程一樣,經破碎后備用。
2、原料計量
原料計量按電子秤配制系統與體積計量備用方式進行,以保證生產連續、穩定運行。
3、主流程
采用轉鼓蒸汽造粒,烘干機http://www.ftxny.com/ganzaoji/干燥、冷卻,振網篩篩分、錘式破碎機破碎,成品磁化后包裝、入庫。
烘干機干燥機
1.2高濃度復混肥流程
在磁化肥流程的基礎上,增加一套尿素熔融、溶液噴漿系統,取消過磷酸鈣和粉煤灰系統,停開過磷酸鈣預處理工序,其余部分基本不變。
1.3設備布置
我們根據就地加工與集中加工相結合的原則,需專門加工的如過磷酸鈣、煤渣在卸車點就地分區加工后集中使用,集中加工區按作業特點、環境特點再予以分區。根據復混肥的原料多、勞動力密集,車輛、人流作業頻繁,粉塵相對較大,勞動強度大等特點,獨立設區;而造粒、干燥、冷卻、篩分、破碎、返料等制成品區域,將包裝庫房與轉運線聯合布置。不僅走向合理、順暢、區域功能明顯,環境也較好,避免了相互交叉。安裝、操作檢修按各自區域功能特點,都留有充分余地。
造粒機布置在+11.00 m平面上,其出口直接與干燥機相連,沸騰床熱風爐通過煙氣管道與干燥機相連,中間未設噴射風機或熱風機,干燥機出料口設置帶式輸送機,供監測物料粒度、溫度等。造粒、干燥、冷卻、篩分工序按一直線布置,順暢、明快。除塵器,風機、煙囪依次布置在室外,只要操作時稍加注意,也可做到比較協調、合理。
資訊來源:
www.ftxny.com